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案例分析導(dǎo)致?tīng)t況失常的原料使用和基本操作
一爐況失常原因分析投產(chǎn)初期,由于原燃料條件差,爐料成分波動(dòng)大、高爐基本操作制度沒(méi)有完全掌握,生產(chǎn)情況時(shí)好時(shí)壞。
高爐生產(chǎn)波動(dòng)的主要表現(xiàn)為:長(zhǎng)期堵風(fēng)口,爐缸不活。長(zhǎng)期堵風(fēng)口操作,爐缸初始煤氣流分布不合理,爐缸工作不均勻,爐撮波動(dòng)大,高爐經(jīng)常出現(xiàn)低爐溫,爐溫波動(dòng)范圍大波動(dòng)范圍。鼓風(fēng)不足、調(diào)劑不當(dāng)。高爐原配套使用的4號(hào)風(fēng)機(jī)(大風(fēng)機(jī))出現(xiàn)故障,換成1號(hào)風(fēng)機(jī)(小風(fēng)機(jī)),風(fēng)量由1.1oom,/min降至840m3/min,為維持原有鼓風(fēng)動(dòng)能,堵3個(gè)風(fēng)口操作近2個(gè)月。換回大風(fēng)機(jī)后不到3個(gè)班,風(fēng)口全部捅開(kāi),風(fēng)量、風(fēng)壓、礦批、焦炭負(fù)荷全部恢復(fù)到位。加人爐風(fēng)量提高冶煉強(qiáng)度時(shí),沒(méi)有采取適當(dāng)疏松邊緣的裝料制度,而是繼續(xù)維持全正裝,高爐爐況出現(xiàn)波動(dòng)。在爐況不穩(wěn)定,高爐不易接受風(fēng)溫、風(fēng)量情況下,工長(zhǎng)在爐況調(diào)劑上把握不準(zhǔn)確,造成了不必要的爐況不順。坐料后恢復(fù)爐況過(guò)急,導(dǎo)致再次懸料。事故頻發(fā),爐況惡化。換上4號(hào)風(fēng)機(jī)的第4天,由于4號(hào)風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,半小時(shí)內(nèi)風(fēng)機(jī)連續(xù)自動(dòng)放風(fēng)20次,相當(dāng)于坐料12次,個(gè)別風(fēng)口灌渣,進(jìn)一步惡化了爐缸工作狀況。鐵口失常,渣鐵出不凈。鐵口工作狀況不穩(wěn)定,鐵口過(guò)淺,為防止跑大流,經(jīng)常減風(fēng)出鐵,造成送風(fēng)制度不穩(wěn)定,加劇了爐況波動(dòng)。在鐵口失常、渣鐵出不凈、爐子受憋、壓差升高情況下,高爐上部調(diào)劑失誤,實(shí)行大礦批、正分裝,進(jìn)一步惡化了爐況。2019年2月1日,又換回4號(hào)風(fēng)機(jī)(大風(fēng)機(jī))。2月上旬,3號(hào)高爐爐況基本穩(wěn)定,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也有所改善。換上4號(hào)風(fēng)機(jī)一段時(shí)間后,由于操作和外界因素的影響,高爐順行又遭到破壞,崩、坐料頻繁,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)惡化。
(完)